高温高盐非均质砂岩油藏低张力气驱提高采收率技术研究

【字体: 时间:2025年10月26日 来源:Geoenergy Science and Engineering 4.6

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  本文针对高温高盐非均质砂岩油藏采收率低的难题,系统研究了低张力气驱(LTG)技术的应用效果。通过开发新型表面活性剂配方实现超低界面张力(10-3 mN/m量级),并在92°C、5万ppm盐度条件下验证了其发泡性能。研究采用双平行岩心实验模拟非连通层系,证明LTG技术既能实现高渗层94%的采收率,又能通过泡沫控制流度实现剖面调整,为苛刻油藏条件提供了有效的提高采收率方案。

  
亮点
超低界面张力配方的开发
为开发超低界面张力配方,我们在92°C的油藏温度下进行了一系列相行为实验。研究涉及多种表面活性剂类型、共溶剂、油藏原油和合成盐水。通过盐度扫描(使用稀释注入盐水降低盐度,添加NaCl提高盐度)筛选配方,并因注入盐水中二价离子的存在刻意避免使用碱剂。
讨论
本研究通过LTG驱油技术验证了其在非均质油藏中的采油效果。首先针对高温高盐砂岩油藏开发出超低界面张力表面活性剂配方,并通过高渗露头岩心的表面活性剂-聚合物(SP)驱油实验验证其有效性。考虑到聚合物可能无法通过油藏低渗层,采用LTG方法(以泡沫替代聚合物进行流度控制)进行驱替。泡沫稳定性实验表明,所选发泡剂在高温高盐条件下能形成稳定泡沫。单岩心LTG驱油获得80-95%的采收率,但发泡表面活性剂滞留量较高(>1 mg/g岩石),主要因其存在于泡沫液膜中。双平行岩心实验显示,高渗岩心采收率达94%,而低渗岩心仅为20%,证明LTG具有一定的剖面控制能力。
结论
本文介绍了高温高盐(HTHS)条件下LTG配方研发及驱油实验的研究成果。通过室内测试和岩心驱替实验评估LTG性能,并采用双平行岩心(高渗与低渗岩心并联)进行水驱和LTG驱油实验。主要发现如下:
  • 针对高盐(≈5万ppm)、高温(92°C)条件成功开发出超低界面张力(≈10?3 mN/m)配方;
  • 单岩心LTG驱油实现80-95%的采收率;
  • 发泡表面活性剂滞留量较高(>1 mg/g岩石);
  • 双岩心实验证明LTG在高渗层取得高采收率(94%),并通过泡沫流度控制实现剖面调整。
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