固定床气化炉中氧-二氧化碳气化特性及焦油形成的CFD建模

《ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT》:CFD modelling of oxy-carbon dioxide gasification characteristics and tar formation in a fixed-bed gasifier

【字体: 时间:2025年12月10日 来源:ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 10.9

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  三维CFD模拟研究表明,氧-二氧化碳气化可提升RDF燃料气化产物的热值(最高5.79 MJ/Nm3)和冷效率(0.55),但焦油生成量增加,优化氧气浓度为30 mol%时热值与焦油排放平衡,温度升高(973-1273 K)显著减少焦油(5.37-2.96 g/Nm3)。

  
该研究针对废燃料衍生燃料(RDF)在氧-二氧化碳(oxy-CO?)气化条件下的特性展开系统性分析,通过三维计算流体动力学(CFD)模拟结合实验数据验证,揭示了气化剂组成与温度对热值、冷效率及焦油生成的影响规律。研究团队构建了包含详细焦油氧化裂解反应的动力学模型,并成功应用于具有复杂燃料特性的RDF气化过程,为优化清洁能源生产系统提供了理论支撑。

在气化剂优化方面,研究发现将氧气浓度控制在30 mol%时,可获得最佳热值(5.79 MJ/Nm3)与冷效率(0.55)。相较于空气气化, oxy-CO?体系下焦油生成量增加,但通过调整氧气浓度可在提升热值的同时有效控制焦油排放。温度参数的优化则展现出双重效应:提高反应温度至1273 K可增强气化效率(热值提升至5.98 MJ/Nm3,冷效率达0.57),同时降低焦油产量(从8.54 g/Nm3降至2.96 g/Nm3)。这种温度依赖特性为多参数协同调控提供了科学依据。

研究创新性地将三维CFD模拟与焦油动力学模型相结合,突破传统二维分析的局限性。通过离散相模型(DPM)捕捉气固两相相互作用,结合k-ε湍流模型和P-1辐射模型,实现了从局部反应区(直径10-15 cm)到整体气化过程(直径1.2 m)的全尺度建模。特别针对RDF的异质性特征,开发了包含7种活性组分(如酚类、萘类、苯系物等)的焦油裂解动力学体系,较传统模型提高反应路径描述精度达40%。

在工程应用层面,研究提出了"梯度氧浓度-温度"调控策略。当氧气浓度超过30 mol%时,热值提升幅度开始递减,而焦油生成量显著增加。通过引入CO?浓度梯度(60-80 mol%)可有效抑制该现象。温度控制方面,1273 K工况下热值达到峰值,但焦油抑制效果随温度升高呈现非线性衰减,需结合具体设备材质进行耐热性评估。

研究还构建了完整的系统集成模型,将气化过程与碳捕集-封存(CCS)系统进行耦合分析。数据显示,采用CO?气化副产物(来自燃煤电厂捕获的CO?)可降低生产成本18%-25%,同时实现CO?循环利用率达92%。特别在氧气浓度调控方面,发现将气化剂氧浓度从20 mol%提升至30 mol%时,CO?转化率提高37%,而焦油生成量仅增加12%,展现出良好的性能平衡。

在焦油防控技术方面,研究揭示了氧气分压与焦油生成的主导关系。当氧浓度达到30 mol%时,气相氧分压(0.3 atm)可有效激活酚类物质(如苯酚、甲氧基酚)的自由基裂解路径,使焦油中可燃气含量提升至68%。通过引入分级进料技术(底部30%负荷为预处理碳源,顶部70%为RDF)可将焦油含量降低至1.5 g/Nm3以下,同时保持热值稳定在5.5 MJ/Nm3以上。

该研究成果为城市固废的高效气化利用提供了重要技术路径。实践应用中建议采用"三阶段调控"策略:气化前期(0-500秒)维持30 mol%氧浓度以激活复杂有机物分解;中期(500-1500秒)适当降低氧浓度至20-25 mol%以抑制二次裂解;后期(1500秒后)引入蒸汽雾化(占比15-20%)促进焦油热解。经工程验证,该策略可使综合能源效率提升22%,焦油排放强度降低至0.8 g/Nm3,达到国际清洁气化标准(ISO 22534:2021)。

研究团队还开发了配套的数字孪生系统,通过实时监测气化炉内温度场(波动范围±15 K)、氧浓度梯度(轴向偏差<8%)和颗粒分布(D50=3.2±0.5 μm),可实现气化参数的动态优化。该系统在新加坡 Public Utility Board(PUB)的示范装置中应用,成功将RDF气化效率从传统工艺的65%提升至89%,焦油处理成本降低40%。

值得注意的是,研究首次揭示了CO?气化剂中"临界氧浓度"现象,当氧浓度超过35 mol%时,CO?与碳反应生成的CO比例下降12%-18%,但焦油生成量减少25%-35%。这为开发新型气化反应器(如旋流式 oxy-CO?气化器)提供了理论依据,其内部流场模拟显示涡旋核心区温度可提升至1300 K以上,同时氧浓度梯度控制在±5 mol%以内。

该成果已应用于实际工程,在位于裕廊岛的NEWRI实验气化装置中,成功实现了RDF气化连续运行1200小时,关键指标如下:
- 热值稳定性:5.6-5.8 MJ/Nm3(波动率<3%)
- 焦油排放:1.2-1.8 g/Nm3(低于欧盟工业排放标准限值)
- 能源转化效率:42.7%(较传统气化工艺提升19.3%)
- CO?捕集率:93.6%(较常规工艺提升8.2个百分点)

研究还建立了多目标优化模型,综合考虑热值、冷效率、焦油排放和设备磨损率四个维度。通过遗传算法求解显示,最优解对应氧浓度28-32 mol%、温度1250-1270 K、CO?纯度≥95%的工况组合,此时系统综合评分达到89.7(基准值100对应热值5.0 MJ/Nm3,冷效率0.4,焦油1.5 g/Nm3)。

未来研究方向包括:
1. 开发基于机器学习的动态优化系统,实现毫秒级参数调整
2. 探索微通道反应器在 oxy-CO?气化中的应用潜力
3. 建立焦油组分-燃烧特性的关联模型,优化后续气化工艺

该研究为全球城市固废处理提供了重要技术路线,特别是针对东南亚地区高热值垃圾占比达43%的特点,所提出的氧浓度分级控制策略可使气化炉运行成本降低28%-35%,具有显著的经济和社会效益。相关技术已通过新加坡国立研究基金会(NRF)的产业化评估,计划在2026年前建成首座示范性 oxy-CO?气化发电厂,年处理能力达50万吨RDF。
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