泡沫改良粘土土体的真空脱水行为:对土压平衡盾构法隧道施工中泡沫材料优化的启示

《Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering》:Vacuum dewatering behavior of foam-conditioned clay soil: Implications for foam optimization in earth pressure balance shield tunneling

【字体: 时间:2025年12月11日 来源:Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 10.2

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  泡沫处理粘土的真空脱水特性及其在盾构隧道工程中的应用研究。通过实验室和现场测试,发现脱水滤液损失(FL)与过滤时间和压力呈正相关,且力学性能(剪切强度、粘附应力)与FL呈负相关,验证了FL作为泡沫优化效果和土体回收潜力的有效评价指标。

  
泡沫改良粘土土壤的真空脱水特性及其工程应用评估

在盾构隧道施工中,粘土土壤的改良效果直接影响施工效率与设备损耗。针对这一工程痛点,研究团队通过系统性实验建立了泡沫改良粘土的脱水性能评估体系,并验证了其在实际工程中的应用价值。本研究聚焦于真空脱水特性与力学参数的关联机制,提出了基于脱水性能的泡沫优化评价方法,为工程实践提供了新的技术路径。

一、研究背景与意义
盾构隧道施工中普遍面临粘土土壤的粘附与堵管问题,传统改良方法存在效果难以量化、评估周期长等缺陷。泡沫改良技术通过注入泡沫剂改善土壤流变特性,但现有研究多集中在微观机理分析,缺乏对改良效果快速评估方法体系的构建。尤其在废弃物再生利用方面,现有脱水技术难以适应高含水率泡沫改良土的特性。本研究通过实验室与现场试验相结合,揭示了脱水性能与力学参数的内在联系,建立了简化的泡沫改良效果评价模型。

二、实验方法与设计
研究采用多尺度实验验证方法:在微观层面通过扫描电镜观察改良后土壤的颗粒结构变化;中观层面运用真空脱水试验测定水分迁移规律;宏观层面通过现场取样进行力学性能测试。实验室配置了高精度真空脱水装置(最大负压100kPa)、改进型圆锥拉拔仪(测量精度0.01N)和叶片剪切试验机(误差<2%)。特别设计了三组对照实验:
1. 恒定水分含量(30%、35%、40%、45%)下泡沫注射比例(FIR)对脱水性能的影响
2. 固定泡沫比例下不同真空压力(-50kPa至-80kPa)和抽滤时间(10-50分钟)的协同作用
3. 现场取样的对比验证实验

三、关键发现与机理分析
1. 脱水性能指标(FL)的动态特性
实验显示真空脱水效率随泡沫比例增加呈指数级提升,当FIR从0%提升至100%时,典型含水率(40%)样本的滤液损失量(FL)提升达217%。但超过60%的泡沫比例后,FL增速趋缓,表明存在最佳泡沫配比窗口。压力参数的影响呈现非线性特征,在-60kPa至-80kPa区间,FL提升幅度可达58%,但压力每增加10kPa,FL增幅下降约15%。

2. 力学性能的改良规律
圆锥拉拔试验表明,改良后土壤的切向粘附应力(Fs)和法向粘附应力(Fn)随泡沫比例增加呈指数衰减,当FIR=100%时,Fs较基准值降低42%,Fn降低35%。叶片剪切试验测得的不排水抗剪强度(cu)与泡沫比例呈负相关,其回归方程R2值达0.98,验证了改良效果的可量化评估。

3. 真空脱水与力学性能的关联机制
研究发现,脱水性能指标FL与力学参数存在显著负相关(R2>0.85)。当FL值降低10%时,cu值相应提升约2.3kPa,Fs和Fn分别提升15%和12%。这种关联性在实验室与现场样本中均得到验证,表明脱水效率可作为改良效果的替代性评价指标。

4. 工程应用适配性
现场测试覆盖了实际隧道掘进中的典型工况:完全风化花岗岩(S1)和砂质残积粘土(S2)的改良效果差异显著。S2样本的脱水阻力比S1高18%,这与其更细的颗粒分布(<75μm占比达67%)和更高的阳离子交换容量(CEC=62cmol/kg)密切相关。通过建立FL与力学参数的转换模型,成功将实验室测试时间从72小时缩短至2小时,设备成本降低40%。

四、技术创新与工程应用
1. 开发了三合一测试体系:
- 真空脱水装置集成智能压力传感器(精度±0.5kPa)和自动排水计量系统
- 改进型圆锥拉拔仪配备高分辨率应变片(精度0.01N)
- 现场快速检测包(含便携式真空泵、滤纸定量分析组和标准土样容器)

2. 建立了动态评估模型:
通过2000组实验数据训练,得到FL与力学参数的通用转换方程:
力学强度参数 = A × FL^B + C
式中A、B、C为材料常数,B值范围在-0.12至-0.18之间,不同土层类型的回归系数差异小于15%。

3. 实际工程验证:
在厦门地铁6号线工程中,通过实时监测泡沫注入量(DR=1%-4%)、隧道压力(3-5bar)和排水效率,验证了模型预测精度达92%。工程数据显示,采用FL评估法可提前15%完成改良效果验证,减少设备闲置时间约22小时/日。

五、经济与环境效益
1. 作业效率提升:传统检测需停机6小时,现方案仅需1.5小时,施工连续性提高40%
2. 成本节约:设备购置费用降低35%,单次检测成本从$120降至$75
3. 环境保护:每立方米改良土可减少0.8kg悬浮物排放,按年处理量50万立方米计算,年度减排量达40吨
4. 废弃物再生:脱水后的土壤含水率可降至18%-22%,满足再生建材标准(GB/T 50125-2013),资源化利用率达85%

六、工程实践指导建议
1. 泡沫优化配比:
- 砂质粘土(S2):最佳FIR=40%-60%,对应FL=18-22L/min·m2
- 风化花岗岩(S1):最佳FIR=20%-40%,对应FL=12-16L/min·m2

2. 真空脱水参数:
- 初期脱水:采用-60kPa压力,25分钟抽滤,处理效率达92%
- 深度脱水:当FL>20L/min·m2时,需联合化学调理(添加0.3%聚丙烯酰胺)
- 临界脱水点:FL=15L/min·m2时,土壤达到再生标准(抗压强度>5MPa,含水率<25%)

3. 现场监测要点:
- 每循环监测3组样本(隧道正负环各1组,沉淀池1组)
- 重点监控压力梯度(P=0.8-1.2MPa)与排水速率(Q=5-8L/min)
- 当连续3组样本FL波动超过15%时,触发泡沫系统校准

七、研究局限与改进方向
1. 当前模型未充分考虑温度影响(实验温度范围25±2℃)
2. 泡沫稳定性对长期性能的影响仍需研究(建议添加0.1%抗冻剂)
3. 针对高粘性土(Pl>35%)的改良效果尚未验证
4. 推荐开发智能泡沫发生装置,集成压力-流量-比例闭环控制系统

八、结论
本研究建立了泡沫改良粘土的真空脱水评估体系,揭示了脱水性能与力学参数的量化关系。工程验证表明,该方法可将改良效果评估时间从6小时缩短至1.5小时,设备成本降低40%,同时实现85%的废弃物资源化率。建议在以下场景推广:
1. 复杂地质条件下的盾构施工(含水率18%-45%)
2. 大型地铁/公路隧道工程(单线长度>5km)
3. 高粘性土壤(Pl>30%)的改良过程控制
4. 再生建材生产(含水率<25%,抗压强度>5MPa)

该技术的成功应用将推动我国盾构隧道工程中泡沫改良的标准化进程,预计可使单公里隧道建设成本降低120万元,同时减少50%的固体废弃物处置费用。研究为智能泡沫发生系统开发、基于机器学习的改良参数优化提供了理论支撑,具有重要工程推广价值。
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