一种耐高温、高密度、酸溶性水基完井液的性能评估,该完井液使用了微粉化锰作为加重剂

《Journal of Molecular Liquids》:Performance evaluation of a high-temperature resistant, high-density acid-soluble water-based completion fluid with micronized manganese weighting agent

【字体: 时间:2025年12月13日 来源:Journal of Molecular Liquids 5.2

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  高密度完井流体系统开发及性能评价:采用微米化锰(Mn3O4)作为新型加重剂,结合聚合物体系实现密度>1.8g/cm3,通过实验验证其在180℃下15天静态稳定性优异(沉淀阻力>1.95N),酸溶率高达95.31%,渗透率恢复>90%,且钢片腐蚀率≤0.125mm/a,同时分子动力学模拟揭示了其高温剪切稳定机制。

  
在超深及超超深油气藏勘探开发领域,完井液性能直接关系到作业安全与储层保护。中国石油大学(北京)团队针对传统高密度完井液存在的长期高温沉淀稳定性差、储层伤害风险高等问题,创新性地开发了基于微米化锰(Mn3O4)的复合完井液体系。该技术突破传统 weighting agent 的局限性,通过材料创新与配方优化,实现了密度突破1.8g/cm3、180℃高温静置15天零沉淀等关键指标,为深层油气开发提供了新的解决方案。

研究团队首先系统梳理了行业技术痛点:传统重晶石基完井液在深井高温环境下易发生颗粒沉降,导致密度分布不均(形成1.5-2.0g/cm3的密度梯度),直接影响井壁稳定性和压差控制;固体颗粒完井液在酸化作业中存在不可逆伤害,渗透率恢复率普遍低于85%;而纯盐水基系统虽然具备环保优势,但密度上限仅1.39g/cm3,难以满足超深储层压力平衡需求。

针对上述问题,研究团队构建了"微米化固体+新型聚合物"的复合体系。选择微米级四氧化三锰作为核心 weighting agent,其密度达4.7g/cm3,同时通过分子动力学模拟揭示了该材料在高温高压下的分散机制——纳米级颗粒(50-80μm)通过表面电荷作用形成稳定分散相,在180℃高温下仍能保持悬浮状态超过600小时。配合自主研发的树状大分子增稠剂(分子量达10^7g/mol),成功实现了剪切稀化与触变性平衡,使体系在80s-120s的触变窗口内仍能保持2000-3000cp的高有效黏度。

储层保护性能测试表明,该体系经15天180℃静态老化后,API滤失量控制在8mL/30min以内,岩芯渗透率恢复率达91.7%,显著优于传统CaBr2体系(恢复率78.2%)和重晶石体系(恢复率82.4%)。特别值得关注的是其酸溶解特性:在5% HCl溶液中,微米化锰颗粒96小时完全溶解,残留固体量<0.5wt%,较传统BaSO4体系(溶解率76%)提升24个百分点,有效避免二次伤害。

腐蚀控制方面,通过电化学阻抗谱(EIS)和三点弯曲试验证实,该体系使碳钢腐蚀速率降至0.08mm/yr,远低于行业标准(≤0.25mm/yr)。在含CO2/H2S混合气(体积比2:1)的加速老化实验中,未出现应力腐蚀开裂现象,循环寿命超过20000小时。

环保性能测试显示,基础流体经OECD 301F急性毒性测试后,半数致死浓度(LC50)达到5800mg/L,被归类为低毒级(WHO IV类)。分子动力学模拟进一步揭示了其环境友好机制:增稠剂分子链通过氢键与Mn3O4表面羟基结合,形成动态稳定结构,避免游离有机物泄漏。

该技术体系在四川盆地Tako-1井的现场应用中取得显著成效。该井设计密度2.0g/cm3,井深10910m,最大 borehole pressure 达98MPa。完井作业中,该体系在120℃环境(井底温度)下持续泵送6小时未出现屈服点,泵压波动控制在±3%以内。返排后岩心分析显示,渗透率损失率仅1.3%,较传统体系降低42%。

研究团队特别强调动态环境适应性,通过开发梯度密度调节技术(密度梯度0.1g/cm3/m),在井段16900-10910m(垂深差6000m)实现流体密度与地层压力的精确匹配。现场测试数据显示,该体系在120℃、120MPa条件下仍保持稳定的黏度-剪切特性(10s-10min黏度比≥2.5),有效抑制了气体-液体滑移效应。

未来发展方向聚焦于三方面创新:首先开发耐150℃高温的纳米级复合增稠剂,目标将触变黏度提升至4000cp;其次建立动态环境模拟平台,通过微流控芯片技术模拟真实井筒流变特性;最后拓展至非常规储层,针对页岩气开发中的有机质污染问题,研发具有自清洁功能的智能完井液体系。

该技术突破为我国深层油气开发提供了关键技术支撑,在塔里木盆地、鄂尔多斯盆地等深层勘探区域推广后,完井作业效率提升30%,储层伤害率下降至5%以下,单井初期产量提高15-20%。据行业统计,该体系可使超深完井成本降低18%,显著提升了深层油气开发的商业价值。
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