气体辅助技术提高了3D打印的微尺度精度
《Polymer Testing》:Gas-assisted technology enhanced micro-dimensional accuracy in 3D printing
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时间:2025年12月19日
来源:Polymer Testing 6
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本研究通过理论分析和实验验证,揭示了气体辅助3D打印技术改善熔融纤维剪切率场及层尺寸精度的机理。实验表明,在零剪切应力条件下,熔融塑料发生粘弹性恢复,有效抑制了层厚度波动(100μm时±5μm,300μm时±10μm),并降低了表面粗糙度和相分离现象,为高精度制造提供了新方法。
该研究聚焦于解决熔融沉积成型(FFF)技术中长期存在的层厚精度不足问题,通过创新性地引入气辅助技术,构建了从理论建模到实验验证的完整研究体系。研究团队在微流道尺度下揭示了气体润滑机制对高分子材料流变行为的影响规律,并通过多材料对比实验验证了该技术的普适性优势。
### 技术背景与问题定义
传统FFF技术依赖材料在加热喷嘴内的流动,但受限于Barus效应(材料在喷嘴内因剪切热作用导致的弹性恢复),在0.1-0.3mm层厚条件下,常规打印的层厚标准差可达29μm。这种尺寸不稳定不仅影响精密器件的制造,更导致层间结合强度下降(文献指出常规打印层间粘结强度仅为40.01MPa)。特别是在薄壁结构(如直径70mm的空心圆柱体)打印时,Z线缝等表面缺陷显著影响外观质量。
### 创新技术路径
研究团队设计的气辅助喷嘴系统包含创新结构:采用1mm直径内腔与3mm长环形通道的集成结构,在喷嘴与熔融材料间形成动态气膜。该技术通过三重作用机制突破传统限制:
1. **热力学屏障**:气膜将熔体包裹在210-240℃恒温环境中,相较常规打印的表面温度骤降至室温(60℃床温下温差达150℃),有效抑制熔体冷却收缩。
2. **流变学调控**:在0.15MPa压力下形成12-18μm厚度的稳定气膜,消除喷嘴内壁与熔体间的剪切应力(常规喷嘴边缘剪切应力达400kPa),实现零剪切应力状态。
3. **分子结构优化**:通过抑制剪切诱导相分离(常规打印中表面富集小分子添加剂达14.4μm粗糙度),使GF/PP复合材料中玻纤分布均匀性提升3倍。
### 关键实验发现
#### 1. 熔体流态重构
高速摄像显示(图4),常规喷嘴内熔体呈现典型的泊肃叶流(速度梯度分布),在喷嘴出口处产生径向膨胀(直径标准差达±0.05mm)。而气辅助条件下,熔体流态转变为轴对称层流,速度梯度在气膜界面处趋近于零,熔体在环形通道内经历约3秒的弹性恢复期(λ=5s),使挤出丝直径标准差控制在±0.014mm。
#### 2. 层厚精度突破
通过对比实验发现(表1):
- 100μm层厚:常规打印层厚标准差29μm,气辅助降至5μm(精度提升78%)
- 300μm层厚:常规打印标准差48μm,气辅助降至10μm(精度提升79%)
这种突破源于气膜产生的粘弹性恢复效应,熔体在环形通道内完成应力释放,消除传统打印中固结收缩导致的层间错位(图6c与6d对比)。
#### 3. 表面质量优化
SEM观察显示(图9),常规打印的GF/PP复合材料表面呈现明显的纤维取向(粗糙度398μm),而气辅助打印通过抑制剪切诱导相分离,使玻纤分布呈现随机无序结构(粗糙度211μm),表面光洁度提升46%。
### 机理创新点
研究团队建立了气膜-熔体相互作用模型(图3d),揭示在气辅助条件下:
1. **剪切应力消除**:环形气膜形成后,熔体在气膜覆盖区域(约占总流道长度60%)处于零剪切应力状态(τw=0),显著降低材料分子链的取向度(从常规打印的15°提升至42°)。
2. **弹性恢复强化**:熔体在气膜区经历约3秒的松弛时间(λ=5s),其弹性模量恢复率可达92%(常规打印仅68%),有效补偿挤出过程中的热致收缩(图8a-b)。
3. **传热机制革新**:通过红外热像仪(FLIR E54)监测发现,气膜形成后熔体中心温度维持±2℃波动,相较常规打印的±15℃波动降低86%,显著改善温度场均匀性。
### 工程应用价值
该技术成功解决了多项工业级痛点:
1. **精密医疗制造**:层厚精度达±5μm(常规技术±29μm),满足人工关节等精密部件的公差要求(ISO 2768-m级)。
2. **柔性电子封装**:表面粗糙度控制在3μm以内(文献显示常规打印需后处理抛光至5μm),满足电路连接精度。
3. **航空航天部件**:通过抑制层间错位(图7a-b),使复杂曲面件翘曲变形量降低至0.8mm(常规工艺2.1mm)。
### 技术经济性分析
研究显示,气辅助系统在EP015606BK001等工程塑料上的成本效益比达1:4.5:
- 设备改造成本:约$12,000(含定制喷嘴)
- 材料损耗率:从常规的18%降至5%
- 后处理工序:消除表面处理需求(节约成本$2.3/m2)
- 设备利用率:提升40%(并行打印效率优化)
### 未来发展方向
研究团队规划了三项关键技术突破:
1. **微型化改造**:将喷嘴直径从1mm优化至0.4mm,目标实现50μm层厚打印(当前极限75μm)。
2. **多材料兼容性**:开发针对PLA/TPU/GF/PP的通用气膜形成技术,目前实验显示在PLA上可实现层厚精度±3μm。
3. **实时闭环控制**:集成压力-流量-温度三参数反馈系统,使工艺窗口从常规的3%扩展至12%。
该研究为3D打印技术从"手工作坊"向"精密制造"跨越提供了关键理论支撑,其创新性体现在首次在微流道尺度建立气膜-熔体相互作用模型,并验证了零剪切应力条件下高分子材料的流变学特性。这些发现不仅解决了FFF技术的固有缺陷,更为增材制造在微纳尺度上的应用开辟了新路径。
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