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本研究针对热电厂效率提升问题,聚焦温度与水流量控制对发电效率的影响,提出了基于洗出滤波器的PID控制器优化方案,显著提升了发电效率至98%,为热电厂节能增效提供了新思路
随着全球能源需求的不断增长,热电厂作为重要的电力来源,其效率提升成为关键问题。传统热电厂存在冷却效率低下、水流量控制不精准以及频率波动等问题,严重影响了发电效率和系统稳定性。为解决这些问题,国内研究人员提出了一种基于洗出滤波器的PID控制器优化方案,通过强化学习算法对PID参数进行动态调整,并结合模糊控制器和动态电压恢复器等技术,显著提升了热电厂的发电效率和稳定性。
本研究由国内的研究团队开展,旨在通过优化水流量控制和冷却效率,提升热电厂的整体性能。研究团队通过构建基于洗出滤波器的PID控制器模型,结合强化学习算法(Reinforcement Learning based Scaled Gamma Long Short Term Memory, RL-SGLSTM)对PID参数进行实时调整,实现了对水流量的精准控制。此外,研究还引入了弹簧振动阻尼器与改进型模糊控制器(Spring Vibration Damper - modified Beta parameter-based Fuzzy Controller, SVD-BFC)来抑制发电机频率波动,并采用动态电压恢复器(Dynamic Voltage Restorer, DVR)技术解决传输线路中的电压暂降问题。通过最大位移相关距离的K-Means算法(Maximum Shifting Correlation Distance-based K-Means Algorithm, MSC-KMA)对冷却效率进行评估,验证了系统的高效性和稳定性。
研究团队采用的主要关键技术包括:1) 基于洗出滤波器的PID控制器设计,用于水流量的精准控制;2) 强化学习算法(RL-SGLSTM)对PID参数进行动态调整;3) 弹簧振动阻尼器与改进型模糊控制器(SVD-BFC)用于频率稳定性控制;4) 动态电压恢复器(DVR)技术用于解决电压暂降问题;5) 最大位移相关距离的K-Means算法(MSC-KMA)用于冷却效率评估。
研究结果显示,优化后的PID控制器在1050°C的工况下,冷却效率达到83%,显著高于传统PID、PI、FLC和PLC控制器。通过强化学习算法对PID参数的动态调整,系统在积分绝对误差(Integral Absolute Error, IAE)、积分时间绝对误差(Integral Time Absolute Error, ITAE)和积分平方误差(Integral Square Error, ISE)等指标上表现出色,分别为0.0071、0.00754和0.00254,表明系统响应更加平稳、高效。此外,优化后的PID控制器在参考电压生成性能上表现出色,具有更短的稳定时间,能够快速适应温度变化,提升系统稳定性。
在频率稳定性方面,SVD-BFC控制器通过调整阻尼比,有效抑制了发电机的频率波动,提升了系统的动态性能。通过DVR技术的应用,解决了传输线路中的电压暂降问题,确保了电力传输的稳定性。通过MSC-KMA算法对冷却效率的评估,系统能够实时调整水流量,确保冷却效率最大化。
研究结论指出,通过优化水流量控制和冷却效率,结合先进的控制技术和算法,热电厂的整体性能得到了显著提升。该研究不仅为热电厂的节能增效提供了新的技术方案,还为未来智能电力系统的开发提供了理论基础。论文发表在《Heliyon》杂志上,为相关领域的研究人员提供了重要的参考。