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在海上油气生产中,立管严重段塞流(Severe slugging)是常见难题。研究人员开展 “利用节流控制阀主动控制缓解严重段塞流” 研究,提出新技术,通过模拟验证可有效缓解该问题,为海上生产设施提供更高效解决方案。
在海上油气生产的世界里,管道 - 立管系统就像是一座隐藏着诸多挑战的迷宫,而严重段塞流(Severe slugging)便是其中最棘手的难题之一。在油气开采后期,系统能量不足,液体容易在立管中堆积,阻挡气体通过,进而引发严重段塞流。它就像一个反复无常的 “捣蛋鬼”,以一种循环的方式出现,先是液体和气体在管道和立管中各自积累,压力逐渐升高,这是 “积累阶段(buildup stage)”;接着如果立管较短,液体可能会涌入分离器,进入 “生产阶段(production stage)”;随后气体压力足够大时,会将液体推出,形成液塞并伴随着大量气体产出,即 “气体喷发阶段(gas blowout stage)”;最后液体回落,再次阻挡立管底部,循环又重新开始。这种循环不仅会影响生产效率,还可能对设备造成损害,给海上油气生产带来巨大困扰。
为了解决这一难题,来自国外研究机构的研究人员开展了一项旨在利用节流控制阀主动控制缓解严重段塞流的研究。他们提出了一种全新的技术,与传统的节流技术不同,该技术通过操纵位于立管下游的节流控制阀(choke control valve)或分离器气体控制阀(separator gas control valve),在不增加额外背压的情况下有效缓解严重段塞流。研究人员利用 OLGA 多相流模拟器进行了大量模拟实验,并开发了一种基于修正 Taitel 模型的控制逻辑工具。通过这些研究,他们发现合理设置节流控制阀的开启频率和幅度,能够减少液塞长度,稳定流动,且不会增加系统的额外背压。这一研究成果对于海上油气生产具有重要意义,它为解决严重段塞流问题提供了一种创新且有效的方法,有助于提高海上生产设施的安全性和生产效率。该研究成果发表在《Applied Ocean Research》上。
研究人员在研究过程中主要运用了以下关键技术方法:一是使用 OLGA 多相流模拟器,它基于一维双流体模型,通过求解一系列偏微分方程来模拟多相流在管道 - 立管系统中的流动特性;二是开发了基于修正 Taitel 模型的控制逻辑工具,该模型通过分析系统参数预测严重段塞流的行为,为确定节流控制阀的操作序列提供依据。
下面来详细了解一下研究结果:
- 控制设计和方法:传统节流阀存在增加井口背压、阻碍生产等问题。新方法则利用现有的分离器控制阀和压力测量设备,将气体控制阀的开闭序列与基于物理的严重段塞流模型相结合。通过设定节流阀的开启频率和幅度,依据自然段塞频率进行操作,从而减少液塞长度,稳定流动。具体操作流程是,先输入管道 - 立管系统的几何和流体属性数据,设定控制阀频率和幅度的初始值,生成压力边界条件并施加到系统中,利用修正 Taitel 模型进行模拟,根据模拟结果调整控制阀参数,直到满足操作约束条件。此外,研究人员还通过简化模型研究了控制阀开启频率和幅度对严重段塞流特性的影响,发现不同的组合会导致不同的压力边界条件,进而影响段塞流特性。
- 概念验证:研究人员利用 OLGA 模拟对大规模设施进行概念验证。首先确定系统的分叉点,即控制阀最大开启时系统稳定的点。对于特定的管道 - 立管系统,分叉点为控制阀开启 6%。然后研究大于分叉点的控制阀开启序列对系统稳定性的影响。结果表明,节流阀频率会影响立管底部压力变化,不同频率下压力波动不同。例如,当频率与自然段塞频率接近时,如τ=2100 秒,系统压力波动最小,液塞尺寸减小;而偏离该频率时,压力波动会增大,液塞长度也会发生变化。节流阀幅度也会影响严重段塞流特性,减小节流阀开启幅度(在分叉点以下)可降低系统不稳定性,但可能会增加井口背压。此外,研究发现死区时间(dead - time)对长期的立管底部压力变化没有影响。
- 案例研究:研究人员针对特定管道 - 立管系统,利用控制逻辑工具生成基于节流阀幅度 - 频率的严重段塞流严重程度包络图,通过 OLGA 模拟对包络图中的点进行验证。例如,在研究 100kPa 幅度下不同频率的影响时,发现τ在 170 - 180 秒范围内,系统不稳定程度降低,液塞长度减小;而在 400kPa 幅度下,τ=135 秒时系统最稳定,液塞长度和压力波动都减小。但 200kPa 幅度下不同频率的组合均导致系统更不稳定,这与严重程度包络图的预测相符。
研究结论表明,该研究提出的新技术能够有效缓解严重段塞流,通过合理操作节流控制阀的幅度和频率,可在不增加额外背压的情况下减小液塞长度,稳定系统流动。简化的控制逻辑工具能够识别出系统相对稳定的区域,为确定节流阀操作参数提供指导。然而,该技术也存在一定局限性,如分离器的缓冲容量(surge capacity)需足够大以处理缓解后的液塞,且系统在无气生产阶段的时间需满足一定条件。总体而言,这项研究为海上油气生产中严重段塞流的缓解提供了新的思路和方法,为实现更安全、高效的生产奠定了基础。未来还需要进一步研究以优化模型,提高预测准确性,并探索在不同条件下更好地确定阀门操作序列的方法。