编辑推荐:
针对高铝煤(HAC)因高灰熔融温度(AFT)限制气化应用的问题,研究人员以低 AFT 新疆煤(XJ)与准格尔高铝煤(JG)配煤,借助多种分析手段,发现 XJ 可促进含铝物相转变、改变铝氧网络结构,降低 AFT 和黏度,为 HAC 利用提供新路径。
在煤炭清洁高效利用的领域中,高铝煤(HAC,灰分中 Al2O3质量分数>38%)作为中国西北地区储量丰富的特殊煤种,虽蕴含接近 Ⅲ 级铝土矿标准的氧化铝资源(Al2O3>40%),但其煤灰中大量存在的高岭石、勃姆石等含铝矿物,导致灰熔融温度(AFT)极高,流动温度(FT)常达 1600°C,远超煤气化工艺要求的 1400°C 以下,且灰渣黏度难以满足 5–25 Pa?s 的操作范围。这使得高铝煤在气流床气化炉(EFG)中易因温度波动引发渣黏度升高、堵塞设备甚至系统停机,而传统添加助熔剂的方式又存在耗氧耗能的弊端。因此,如何通过配煤技术优化高铝煤灰分的熔融特性,突破其气化应用瓶颈,成为亟待解决的关键问题。
为攻克这一难题,安徽理工大学的研究人员开展了相关研究。他们选取内蒙古准格尔高铝煤(JG)作为研究对象,以新疆低灰熔融温度煤(XJ)作为配煤,通过一系列实验探究不同 XJ 质量配比下混合煤灰的熔融特性及微观作用机制,相关成果发表在《Chinese Journal of Chemical Engineering》。
研究主要采用了 X 射线衍射(XRD)、X 射线光电子能谱(XPS)、27Al 核磁共振(27Al NMR)、高温阶段显微镜(HTSM)及热力学模拟等技术手段。实验选取 JG 和 XJ 两种风干烟煤,粉碎至粒径小于 0.198 mm 后干燥处理,依据国家标准进行工业分析、元素分析及热值测定。
配煤比例对灰熔融温度和黏度的影响
通过改变 XJ 质量配比,发现混合煤灰的 AFT 随 XJ 比例增加呈下降趋势。当 XJ 质量比达 60% 时,混合煤灰的 FT 降至 1397°C,满足气化工艺要求。同时,混合灰黏度变化趋势与 AFT 一致,XJ 质量比从 20% 增至 30% 时,黏度显著降低,最佳配煤比例范围为 30%–60%,可同时满足 AFT 和黏度要求。
含铝物相及结构演变
研究表明,XJ 的引入促使混合灰熔融过程中铝酸钙相(钙铝黄长石 Ca2Al2SiO7)向钙长石(CaAl2Si2O8)和莫来石(Al6Si2O13)转变,并在高温下生成更多无定形物质。微观成像显示,反应 / 熔融位点数量及面积扩展速率增加,灰面积收缩率和熔融温度降低。
铝氧网络结构变化
XPS 和27Al NMR 分析发现,配煤改变了铝氧网络结构。随着 XJ 比例增加,体系中 O2?和 O?相对浓度上升,部分 [AlO6]9?转化为 [AlO4]5?,削弱了铝氧网络与硅氧网络的结合力,降低了铝酸盐结构稳定性,进而改善 AFT 和黏度。
结论与意义
本研究揭示了配煤优化高铝煤灰熔融特性的核心机制:通过低 AFT 煤引入的碱性氧化物,调控含铝物相转变及铝氧网络结构,促进低熔点相生成和网络解聚,从而降低 AFT 和黏度。该成果为高铝煤的高效气化利用提供了经济可行的配煤策略,不仅拓展了高铝煤的工业应用场景,也为解决中国铝土矿资源短缺问题、推动煤炭资源综合利用开辟了新路径。研究中多技术联用的微观表征方法,为煤基固废资源化及煤灰熔融机理研究提供了重要参考范例。