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钠硅酸盐调控高炉矿渣-脱硫石膏基复合胶凝材料性能优化及生命周期评价研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年06月18日 来源:Sustainable Chemistry and Pharmacy 5.5
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为解决工业固废脱硫石膏(DG)利用率低、传统水泥高碳排放问题,研究人员通过调控钠硅酸盐(SS)掺量(0-6%)优化高炉矿渣(GGBS)-DG体系性能。研究发现4% SS可使抗压强度提升25.39%、自收缩降低74%,生命周期评估显示较普通水泥减排70.54%。该研究为工业副产物高值化利用提供了绿色建材解决方案。
在全球能源需求持续增长的背景下,燃煤电厂产生的脱硫石膏(DG)堆积如山——仅中国2020年产量就达1亿吨,不仅侵占土地,更威胁生态环境。与此同时,传统硅酸盐水泥生产每年贡献全球8%的二氧化碳排放。如何实现DG的高效资源化利用,同时开发低碳建材,成为摆在研究者面前的重大课题。
来自宁波市相关研究机构的研究团队独辟蹊径,将目光投向两种典型工业固废:高炉矿渣(GGBS)和未经改性处理的原始DG。通过引入钠硅酸盐(SS)作为碱激发剂,构建了DG占比高达40%的新型复合胶凝体系,相关成果发表在《Sustainable Chemistry and Pharmacy》。这项研究不仅突破了DG传统掺量限制(通常<15%),更通过多尺度分析揭示了性能优化机制。
研究采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、热重分析(TG)等技术表征微观结构,结合宏观性能测试(流动度、力学强度、耐水性)和生命周期评价(LCA)方法。实验选用宁波北仑电厂提供的S95级GGBS,以及含水率20.56%的原始DG,通过调整SS掺量(0-6%)系统研究其对体系的影响。
流动性能演变规律
当SS掺量从0%增至6%,浆体流动度由235mm骤降至175mm。这种现象源于SS提供的OH-
加速了GGBS溶解,促使钙矾石(AFt)和C-(A)-S-H凝胶快速形成,导致浆体结构过早建立。值得注意的是,掺量超过4%后,流动度下降趋势减缓,暗示着反应动力学达到平衡。
力学性能突破
4% SS掺量展现出最佳增强效果:28天抗压强度达42.7MPa,较对照组提升25.39%。微观分析揭示,SS的硅氧四面体不仅作为成核位点促进凝胶形成,更通过碱性环境激活DG中的硫酸盐,与GGBS中的铝酸盐发生协同反应。这种"双激活"机制使得体系同时生成致密的C-(A)-S-H凝胶网络和针状AFt晶体,形成"刚柔并济"的增强结构。
耐久性提升
在体积稳定性方面,4% SS组自收缩率仅为基准组的26%,归因于DG中硫酸钙与铝相反应产生的膨胀效应抵消了碱激发体系的收缩趋势。耐水性测试显示,该组软化系数达0.91,比对照组提高9.82%,这得益于SS促进生成的凝胶产物有效堵塞了毛细孔隙。
环境效益量化
生命周期评价显示,该体系较传统水泥减少70.54%碳排放,主要来自避免了石灰石煅烧过程。成本分析表明原材料费用降低58.43%,按中国年消耗24亿吨水泥计算,全面推广年减排可达12亿吨CO2
。
研究同时发现性能"拐点"现象:当SS超过4%时,所有指标均出现下降。SEM观察到过量SS导致产物分布不均,产生微裂纹和孔隙。这种现象被归因于反应速率过快引起的结构缺陷,印证了"过犹不及"的材料学规律。
这项研究的意义在于三方面突破:首次实现40%高掺量原始DG的直接利用,省去传统煅烧改性能耗;建立SS"最佳掺量窗口"理论,为固废基胶凝材料设计提供范式;通过LCA量化环境效益,推动建材行业"双碳"目标实现。研究团队特别指出,该技术可直接对接现有水泥生产线,宁波地区已开展万吨级中试,为工业放大奠定基础。未来研究将聚焦于调控SS模数优化反应动力学,以及开发适用于海洋环境的衍生配方。
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