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1000MW双切圆锅炉二次风系统优化:基于CFD模拟与实验验证的燃烧效率提升及CO2减排研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年06月27日 来源:Results in Engineering 6.0
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为解决大型锅炉二次风系统气流分布不均导致的燃烧效率低下及CO2排放问题,研究人员通过CFD模拟与实验验证相结合的方法,优化了1000MW双切圆锅炉的二次风系统。通过引入弧形导流板和孔板,将前后墙气流偏差从45%降至4%,压力偏差从142 Pa降至5 Pa,显著提升了燃烧均匀性,为超临界锅炉的节能环保改造提供了关键技术支撑。
在能源需求持续增长与环境约束日益严格的背景下,大型燃煤电厂的节能减排成为关键课题。1000MW超临界双切圆锅炉作为主力发电设备,其二次风系统的不合理设计常导致前后墙气流分布失衡——原始设计中气流偏差高达45%,压力差达142 Pa,引发炉墙过热、高温腐蚀及蒸汽温度波动等一系列问题,严重影响锅炉效率与安全性。传统调节手段如电动挡板门调整收效甚微,亟需系统性优化方案。
哈尔滨锅炉厂与合作团队在《Results in Engineering》发表的研究中,创新性地采用“导流板+孔板”复合优化策略。通过建立Realizable k-ε湍流模型进行CFD模拟(网格量350万,y-plus<5),结合950MW负荷下的热态性能测试,实现了气流与压力的精准调控。关键技术包括:基于等截面网格原理的皮托管动态压力测量、K型铠装热电偶温度监测,以及ANSYS Fluent 2022R1的流场仿真。
3.1 二次风系统流场分布与压力偏差分析
CFD模拟揭示了原始设计的缺陷:含5个90°弯头的长管道导致气流回流与漩涡,前后墙主燃区风量差达458.2 t/h(287.3 vs 745.5 t/h),OFA风量差108 t/h。压力云图显示弯头处存在明显高速/低速区,总压差达142 Pa。
3.2 二次风系统流场优化
创新性提出三组导流板(G1-G3)与孔板协同方案:G1组增加后墙阻力,G2组分流至前墙,G3组降低弯头阻力。优化后主燃区风量偏差降至4%(502.6 vs 540 t/h),OFA偏差6.5%,压力差仅5 Pa。流线图显示漩涡消失,阻力降低。
3.3 改造试验验证
950MW负荷测试表明,A/B侧前后墙风量偏差<9%,主燃区压力差<30 Pa,OFA压力差<83 Pa。电动挡板开度相同时,八角风箱压差<0.1 kPa,验证了CFD预测的准确性。
3.4 与既往研究对比
相较Chen等人在600MW锅炉中10-15 Pa的残余偏差,本研究通过导流板-孔板协同将偏差压缩至5 Pa;风量均匀性(3.6%)优于Ning团队报道的8%,证实了复合优化策略对超临界大容量锅炉的普适优势。
这项研究首次在1000MW级锅炉中实现气流与压力的毫米级精准调控,将燃烧效率提升与CO2减排有机结合。通过结构优化而非单纯参数调整,解决了气流均匀性与排放控制的矛盾,为同类机组改造提供了可复用的技术模板。未来可拓展至生物质混燃场景,并开发基于负荷自适应的智能导流系统,进一步推动火电行业的绿色转型。
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