垃圾焚烧底灰CO2矿化与能源回收工厂脱碳协同技术研究

【字体: 时间:2025年07月19日 来源:Journal of Contaminant Hydrology 3.5

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  为解决垃圾焚烧底灰(BA)资源化利用与碳排放问题,研究人员开展WtE(废物转化能源)底灰CO2矿化研究,通过水相碳化实验实现35 kg CO2/t BA的固定量,结合水泥生产系统可降低15%碳足迹,为工业固废低碳处理提供新思路。

  

随着城市化进程加速,生活垃圾焚烧产生的底灰(BA)和飞灰(FA)处理成为环境治理难题。法国117座废物转化能源(WtE)工厂年处理1440万吨城市固体废弃物(MSW),但每焚烧1 kg MSW仍会排放0.36 kg化石源CO2。传统填埋方式面临空间短缺和污染风险,而BA中富含的钙镁硅酸盐为CO2矿化提供了可能。

法国图卢兹材料与建筑耐久性实验室(LMDC)的研究团队在《Journal of Contaminant Hydrology》发表研究,系统评估了里昂地区WtE工厂BA的碳化潜力。通过激光粒度分析、X射线衍射(XRD)和红外光谱(FT-IR)等表征技术,结合高压反应釜碳化实验,发现BA在5 bar CO2、25°C水相条件下可实现35 kg CO2/t BA的固定量,同时生成具有胶凝活性的无定形二氧化硅。

材料与方法
研究采用粒径分级、ICP-AES元素分析和PHREEQC热力学模拟等技术,对<4 mm BA进行湿法研磨和预处理。碳化实验在300 mL高压反应釜中进行,设置不同L/S比(0.15-2.5 w/w)和CO2分压(0.15-5 bar),通过压力传感器实时监测CO2消耗量。

关键结果

  1. BA组成与粒径关系:XRF分析显示BA中SiO2(49.6 wt%)和CaO(19.1 wt%)呈粒径反相关,>4 mm颗粒含60.1% SiO2而<100 μm颗粒含35.6% CaO。
  2. 碳化产物特性:XRD证实碳化后钙长石相减少,红外光谱1065 cm-1处Q4硅氧键特征峰增强,BET比表面积从4.1增至29.7 m2/g。
  3. 工艺优化:伴随研磨的碳化实验使CO2固定量提升至80 kg/t BA,氯含量降至0.05 wt%,满足EN 197-1水泥标准。

系统整合评估
将碳化BA作为辅助胶凝材料(SCM)替代20%普通硅酸盐水泥(OPC),可使"WtE-水泥"联产系统碳足迹降低15%。虽然单独碳化仅抵消WtE工厂2%碳排放,但结合H2副产(5.6 L/kg BA)和重金属固化功能,展现了循环经济价值。

该研究创新性地提出工业固废协同处理方案,为破解"碳减排-固废处置-建材替代"多重难题提供了技术范式。后续研究可进一步优化研磨能耗与碳化效率的平衡,推动该技术从实验室走向工程应用。

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