《Journal of Nuclear Engineering》:Leaching Behavior of Cs-137 from Cement-Based Matrices for Immobilization of Irradiated Uranium–Graphite Fuel
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在IGR脉冲石墨堆(1961–1966年)运行期间,积累了2.6吨辐照高浓铀(HEU)–石墨燃料。为实现其固化,研究人员提出采用贫铀预先降浓后进行水泥固化,最终基质中235U浓度限制在小于50 ppm。在辐照铀–石墨燃料中积累的放射性核素中,137Cs尤为受关
在IGR脉冲石墨堆(1961–1966年)运行期间,积累了2.6吨辐照高浓铀(HEU)–石墨燃料。为实现其固化,研究人员提出采用贫铀预先降浓后进行水泥固化,最终基质中235U浓度限制在小于50 ppm。在辐照铀–石墨燃料中积累的放射性核素中,137Cs尤为受关注,因为它是水泥体系中具有高迁移性的长寿命铀裂变产物。本研究考察了四种水胶比(W/B)为0.38–0.42、硅酸盐水泥(PC)与粉煤灰(FA)比为1:2.5和1:1.77的水泥组分,用于辐照铀–石墨燃料的固化。137Cs活度采用替代法结合点校准伽马源及MCNP5代码测定,并计算校正因子以考虑测量几何条件和伽马射线自吸收。所有组分的初始137Cs浸出率在测试前1–3天超过1 × 10?3 g/(cm2·天);然而从第7天起,浸出率降至法规限值以下,并在后续测试期间持续下降。基于这些结果及氧化钙(Ca)和二氧化硅(SiO2)的浸出性,研究人员筛选出两种候选水泥基质组分。结果为针对IGR堆辐照HEU石墨燃料固化的进一步放大研究提供了实验依据。
研究背景与意义
IGR脉冲石墨堆自1960年起在哈萨克斯坦国家原子能中心运行,具有高热中子通量密度(7 × 1016 n/cm2·s)和高瞬时功率特征,用于极端条件下反应堆燃料测试。1961至1966年第一堆芯运行期间积累了2.6吨辐照高浓铀(HEU)–石墨燃料,其235U富集度达90%,燃耗小于1%。此前哈萨克斯坦未开展过HEU燃料固化,需开发专用技术及工艺线。考虑到国际经验与研究开发结果,水泥固化作为中低放废物管理与处置的常用方法被选用。固化前拟将辐照石墨燃料与贫铀粉末混合降浓,再封装于硅酸盐水泥(PC)中,并引入不同比例的粉煤灰(FA)作为补充添加剂,使基质中235U质量浓度维持在50 g/吨(接近天然浓度),将核材料转为放射性废物类别,基质比活度属中放废物。固化体计划置于208 L耐腐蚀钢桶(壁厚约1 mm)中,每桶含约200 L水泥基质及总质量约305 kg(含两块IGR堆芯燃料块)。在辐照铀–石墨燃料储存约60年后积累的长寿命核素中,137Cs和90Sr对水泥固化尤为关键;137Cs是IGR燃料中主要的伽马发射核素,因其在水泥体系中迁移率较高,其浸出率是评估水泥基质适用性的关键指标之一,而90Sr测定需单独放射化学分离与β计数,不在本研究范围内。添加粉煤灰可获均质基质结构并改善力学性能、抗冻性、耐水性、耐辐射及抗浸出性。基于前期研究筛选出四种满足废物接收准则(WAC)的FA改性水泥基质组分(涵盖辐射安全、235U与石墨含量限制、燃料粒径分布均匀性、泌水率≤体积3%等技术标准,以及强度≥10 MPa、冻融与水浸损失≤25%、137Cs浸出率≤10?3 g/(cm2·天)等性能标准)。本研究描述方法并呈现137Cs及基质组分Ca、SiO2浸出性测试结果,以及浸出液pH与电导率测定,评估水泥化合物在标准水浸条件下的化学稳定性及其对IGR铀–石墨燃料固化的适用性。该论文发表于《Journal of Nuclear Engineering》。
主要关键技术方法
研究人员制备了含辐照HEU燃料的四种组分圆柱样品,水胶比(W/B)0.38–0.42,PC/FA比分别为2.5与1.77,样品源自IGR堆第一堆芯辐照HEU燃料块(石墨基UO2(NO3)2浸渍,平均铀浓度2.7 g/kg,235U富集度90%,燃料质量分数1.68%,粒径<200 μm)与CEM I 42.5N硅酸盐水泥、II级B类煤基粉煤灰(粒径<100 μm)。样品养护28天后依ST RK 3723-2021、GOST 29114-91及GOST R 52126-2003进行浸出试验:测定样品137Cs活度(替代法结合点校准源与MCNP5计算几何及自吸收校正因子k),浸出液中137Cs活度用体积标准溶液校准测定;浸出液pH、电导率分别用Seven2Go S2与Mark-603测定,Ca2+与SiO2浓度用KFK-3-01光电光度计测定。
研究结果
3.1. Results of Determining the Activity of the Cement Matrix Samples
研究人员通过MCNP5(DLC-220光子常数库,2百万粒子历史,统计误差<0.5%)计算校正因子k,点非自吸收源探测效率εpoint为5.182 × 10?3;样品探测效率受密度与高度影响显著,模型中元素组成统一(表5),校正因子k随样品密度ρ与高度h变化的解析关系为 k = 0.2335ρ + 1.181 + 0.1490(h ? haver)。据此得出各组分水泥基质样品平均137Cs活度与比活度(表6)。
3.2. Results of Determining the 137Cs Leaching Rate
样品浸水后发生水饱和,质量前两天增约4 wt.%,后续≤1 wt.%,28天浸出后A–C增约4.8 wt.%,D增约4.3 wt.%(归因于水泥含量差异)。浸出液中137Cs活度动态显示组分B与D对碱金属核素保留更好,溶液活度测定相对误差≤6%。所有组分137Cs浸出率在1、3天超ST RK 3723-2021限值1 × 10?3 g/(cm2·天),第7天降至限值下并持续下降;高初始浸出率源于块体表面盐溶解,后续下降与稳定由基质内部核素向表面扩散传输控制。
3.3. pH and Electrical Conductivity of the Spent Contact Solution
所有组分pH与电导率变化呈共性(图7),二者与137Cs活度的关联行为可由高迁移性自由电荷载流子OH?浓度影响解释;末期pH升伴随电导率降较异常,但浸出延至90天未见pH进一步升高。组分D的pH与电导率偏高,因其硅酸盐水泥含量更大。电导率测量误差±1.5,pH误差±0.01单位。
3.4. Ca2+ and SiO2 Concentrations in the Spent Contact Solution
以组分C、D为例(图8),Ca2+浓度在3–10天浸出期剧烈脱钙,随后渐降再升(或缘于次生化合物形成);D全程Ca2+浓度更高(PC/FA=1/1.77,钙承载水化相多、可溶性水化产物多),但相对钙释放与C相当。SiO2浓度初期降(活性Ca2+释放背景下硅留存结构内),随后升(C-S-H相破坏与硅氧骨架浸出);C在3–10天SiO2浓度更高(FA/PC=2.5,富硅相贡献大)。对比C、D可知FA/PC增至2.5(C)使基质抗浸出性更强。
讨论总结与研究结论翻译
讨论指出所有水泥基质初始137Cs浸出率前1–3天超限,第7天起低于限值;浸出液pH、电导率及Ca2+、SiO2测定表明早期浸出关联易溶化合物冲刷与脱钙,后期硅酸盐结构变化放缓;综合137Cs行为与基质组分浸出性选出两种候选组分供放大研究:W/B=0.40、FA/PC=2.5(组分B)与W/B=0.42、FA/PC=1.77(组分D)。
本研究评估了含IGR堆辐照HEU铀–石墨燃料的硅酸盐水泥–粉煤灰基质中137Cs浸出行为,考察了W/B比0.38–0.42、FA/PC比2.5与1.77的四种水泥基质组分。所有水泥基质组分在测试前1–3天初始137Cs浸出率超过1 × 10?3 g/(cm2·天)的法规限值,从第7天起浸出率降至限值以下。浸出液pH、电导率及Ca2+与SiO2浓度测定表明,浸出早期与易溶化合物冲刷及水泥基质脱钙相关,随后硅酸盐结构变化较慢。基于综合137Cs浸出行为与基质组分浸出性,选出两种候选组分供进一步放大研究:W/B=0.40、FA/PC=2.5(组分B);W/B=0.42、FA/PC=1.77(组分D)。